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關鍵詞 | 調節閥 故障診斷 處理方法
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01
閥門定位器的故障分析及處置
01
氣動放大器故障
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
02
恒節流孔堵塞
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
03
反饋連桿脫落或緊固螺絲松動
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
02
調節閥閥桿故障分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
03
調節閥膜頭內積水引起的故障
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
04
調節閥氣源供氣壓力不足引起的故障分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
修復氣源減壓閥,提高閥門供氣壓力后,調節閥動作正常,可完全關閉。
05
氣動執行機構氣源壓力太高引起的故障分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
06
活塞式執行機構中手動油泵引起的故障分析及處置
(1)故障現象。
該故障是油泵內注油太多造成的,當油泵和油缸內油注得太多時,油路中沒有了油循環所必要的足夠空間,使手動油泵內活塞活動范圍變得狹小,導致手動油泵不能動作,如下圖所示。
將油缸里的油放掉一部分后,該閥門動作即恢復正常。
07
調節閥閥芯與閥座間隙太小引起的故障分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
采取臨時措施,將閥芯位置抬高,當閥門全開時,使閥芯頭部的導向桿脫離閥座,消除環狀空隙現象,使介質排放暢通;但此時調節閥控制特性變差,導向桿無法起到導向作用。因此,較好的解決方法是將導向柱桿的直徑減小,以增大環狀空隙,使閥門的流通能力增強。
08
活塞式執行機構內部潤滑油引起的故障分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
09
調節閥閥體內部沖蝕嚴重的原因分析及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
(3)處理方法。
10
調節閥開始動作信號未校準到位產生的問題及處置
(1)故障現象。
(2)現象分析。
發生上述故障的主要原因:在校驗調節閥行程時,沒有檢查閥門開始動作時對應信號的大小。有時儀表工在校驗調節閥行程時,只作3點檢查:在調好輸入信號50%這點之后,只看輸入信號在0和100%時閥門是否開足或關死,并沒有注意閥門開始動作所對應的輸入信號究竟是多少。
上述案例就是輸入信號在0~20%變化時,閥門還沒有開始動作,均處于全關狀態。為防止這種情況發生,在校驗調節閥行程時,除一般校驗外,還需檢查調節閥的開始動作信號是否在0或100%附近,如有誤差可以調節定位器的放大倍數,即調量程即可解決該問題。因此校驗調節閥行程時,應該檢查5點,即對應信號在0,25%,50%,75%,100%時的閥門開度。